“90后”女孩王雅芸就是一名检修制动阀的制动钳工,2011年入路以来,她努力学习业务知识,刻苦钻研检修技术,在各类技术比武中崭露头角,先后取得了全路青年岗位能手、 2018年火车头奖章、全路技术能手获得者等一系列成绩。
当前,铁路货车主要装配的为120H与120型制动阀,阀体内滑阀材质不同,由于研磨所需时间、压重不一致等原因,导致制动阀主阀排气口容易磨偏,返修率高,制动阀一次性合格率仅为30%左右。
为了攻克这一难题,她主动与工长沟通,以“高精度滑阀研磨机精准度改进意见”为攻关课题,与班组的师傅洪珂组建了自己的攻关小组。
第二次,她们调整思路,根据滑阀结构,制作了一批贴合的模具,增加滑阀与压重块接触面,平衡各部位压力,这次,滑阀合格率明显提高了。
但这只是开始,找准了方向之后,攻关小组尝试在研磨液中尝试加入悬浮液,同时,改变研磨液容器位置,将研磨液容器放置于研磨盘正上方,在容器下方开出液口,依靠引力导流,取消抽液泵以及弯管,彻底消除研磨液中颗粒沉积的现象。
经过1个月、1897个制动阀滑阀的尝试与记录,滑阀研磨的质量和数量得到明显提升,漏泄实验检测中,主阀排气口漏泄问题明显改善,制动阀检修一次性合格提升至96%。
不仅如此,在提升人员劳效的基础上,该项目每年能够节约研磨液消耗、油石平板消耗、铸铁平板校验等费用近10万元。
原标题:《小创新让货车“心脏”检修合格率大幅提升 主题宣讲活动之比贡献 ⑦》
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